5月29日,公司尿素造粒塔尾氣綜合治理改造項(xiàng)目經(jīng)過(guò)72小時(shí)性能考核,順利通過(guò)了第三方公司檢測(cè),氨和粉塵排放均低于每立方米10毫克,遠(yuǎn)低于煤制氮肥行業(yè)績(jī)效評(píng)級(jí)A級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),目測(cè)無(wú)拖尾,達(dá)到了理想效果,標(biāo)志著尿素裝置環(huán)保性能實(shí)現(xiàn)跨越式提升,為企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展注入新動(dòng)能。
致力于打造綠色環(huán)保發(fā)展、建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,公司一直在造粒塔尾氣治理方面孜孜以求,此次公司投資近2000萬(wàn)元,對(duì)原造粒塔塔頂水洗裝置進(jìn)行拆除,并在原造粒塔塔頂安裝高塔造粒尾氣高效凈化系統(tǒng)設(shè)備,對(duì)造粒尾氣進(jìn)行綜合治理。該系統(tǒng)主要包含凈化裝置、強(qiáng)制通風(fēng)對(duì)流裝置、脈沖清灰裝置、除氨組件及相關(guān)配套裝置。其中,凈化裝置與除氨組件配合將尾氣中的粉塵和氨過(guò)濾捕集,物料回收裝置用以回收捕集下來(lái)的尿素粉塵并再將其輸送回尿液槽加以利用,每年可回收尿素產(chǎn)品約1100噸。
綠色決策,探求環(huán)保治理新路徑
近年來(lái),針對(duì)尿素造粒塔尾氣排放問(wèn)題,公司開(kāi)展了大量的前期調(diào)研工作。公司組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員成立攻關(guān)小組,深入同類(lèi)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察,通過(guò)全方位的數(shù)據(jù)分析和專(zhuān)家論證,全面掌握尾氣治理的技術(shù)難點(diǎn)和現(xiàn)實(shí)需求,最終確定出綜合治理改造方案。在調(diào)研過(guò)程中,公司高層多次深入一線(xiàn),聽(tīng)取技術(shù)人員和周邊群眾的意見(jiàn),確保項(xiàng)目立項(xiàng)既符合環(huán)保要求,又具備可行性。
攻堅(jiān)克難,打造超低排放新標(biāo)桿
該項(xiàng)目于2025年3月初開(kāi)工,面對(duì)施工場(chǎng)地100多米吊裝的復(fù)雜技術(shù)要求、工期緊張等多重挑戰(zhàn),公司成立了專(zhuān)項(xiàng)工作組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方資源,科學(xué)制定施工計(jì)劃。參與技改人員加班加點(diǎn),攻克了一個(gè)又一個(gè)技術(shù)難關(guān),經(jīng)過(guò)50多天的連續(xù)奮戰(zhàn),最終在4月底完成了全部建設(shè)任務(wù)。經(jīng)過(guò)168小時(shí)的試運(yùn)行和72小時(shí)的性能考核,項(xiàng)目運(yùn)行效果顯著,粉塵和氨排放量均低于每立方米10毫克,消除了水洗除塵的“拖尾”現(xiàn)象。這一結(jié)果標(biāo)志著公司在打造超低排放新標(biāo)桿方面取得了重要突破,樹(shù)立了新標(biāo)桿。
踐行使命,彰顯企業(yè)責(zé)任新?lián)?dāng)
近年來(lái),隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,公司也一直致力于環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造。造粒塔尾氣高效凈化系統(tǒng)投用后,出口粉塵濃度每立方米不高于10毫克,達(dá)到超凈排放;凈化除氨工藝使氨的排放濃度每立方米不高于10毫克;無(wú)煙氣拖尾,不產(chǎn)生氮氧化物等二次污染物。尿素造粒塔尾氣綜合治理改造項(xiàng)目的正式投運(yùn),是公司“踐行社會(huì)責(zé)任,打造綠色企業(yè)”的環(huán)保理念的新實(shí)踐。項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了環(huán)保超低排放,提高和改善了環(huán)境質(zhì)量,社會(huì)效益和環(huán)境效益顯著。